Топ-100

На Вынгаяхинской компрессорной станции, которая является частью Вынгапуровского газоперерабатывающего завода предприятия «СибурТюменьГаз», завершена работа по обновлению системы обеспечения теплом. Реализованный комплекс мер увеличил устойчивость функционирования технологических агрегатов, сократил потребление энергии и гарантировал бесперебойную подачу тепловой энергии в суровых условиях северных регионов, сообщает пресс-служба «СибурТюменьГаз».

Эта инициатива была предпринята для устранения ряда технических недостатков предыдущей схемы. Старая паровая котельная характеризовалась чрезмерным использованием воды и топливного газа, а образующийся излишек пара не применялся в технологическом цикле.

Фото сгенерировано ИИ

Новая конфигурация оборудования

В ходе реконструкции на площадке была возведена водогрейная котельная и самостоятельная установка для генерации пара. Данное разделение позволило дифференцировать задачи производства тепла и пара, что повысило адаптивность всей системы. Водогрейный модуль отвечает за постоянное обеспечение отоплением, а парогенераторная установка задействуется во время плановых остановочных работ, для прогрева аппаратов и служит дополнительным источником.

Мнение эксперта

«Мы разрабатывали систему, способную стабильно функционировать в отдаленной локации и одновременно соответствовать актуальным стандартам эффективности и контролируемости. Новая конфигурация дает возможность точно регулировать тепловую генерацию и предотвращает нецелевые расходы ресурсов», — прокомментировал главный специалист по энергетическим вопросам Вынгапуровского ГПЗ Николай Атмашкин.

«Для нашей компании ключевым является не только гарантирование безотказного теплоснабжения, но и формирование благоприятной среды для сотрудников. Автоматизация уменьшает часть операционных задач и позволяет уделять больше внимания мониторингу и росту производительности», — добавил Николай Атмашкин.

Автоматизация и цифровое управление

Значительный фокус был сделан на внедрении автоматизированных систем. Контроль над котельной полностью переведен в цифровую среду. Показатели работы регистрируются и сохраняются, основные данные выводятся на центральный диспетчерский пункт станции, также реализована возможность удаленного управления агрегатами. Этот метод делает эксплуатацию более простой и увеличивает открытость технологических операций.

Улучшение условий труда и экономический эффект

Обновление также положительно сказалось на рабочих условиях. Отмечается уменьшение уровня звукового воздействия, сокращение размеров установок, облегчение процессов управления. По результатам проекта ожидается уменьшение расходов на энергетические ресурсы в объеме примерно 5,83 миллиона рублей ежегодно.

Масштабирование опыта

Приобретенный практический опыт уже передается другим производственным объектам «СибурТюменьГаза». Этот проект показывает, как благодаря рациональным техническим решениям и пересмотру принципов эксплуатации можно усилить надежность инфраструктуры, сократить операционные издержки и обеспечить устойчивое функционирование в тяжелых природных условиях.

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Принять